為了節省施膠成本,高強瓦楞原紙和箱紙板生產逐漸采用表面施膠取代中性漿內施膠。這樣不但能夠節約生產成本,提高產品質量,而且能夠凈化抄紙系統,白水循環利用得以順利實現。
傳統AKD表面施膠劑采用陽離子淀粉作為乳化劑,其主要缺陷是淀粉的電荷密度低、分子質量較大,容易發生霉變,引起乳液變質,并且與AKD的結合強度低,制得的AKD乳液穩定性和施膠效果較差。在進行表面施膠應用過程中,該類型表面施膠劑具有較長的施膠熟化時間,下機的紙張容易吸潮,引起環壓強度等指標的下降,而且隨著儲存時間的延長,用量逐漸增加,容易引起紙張抗水性的波動。因此,研發新型AKD乳化劑,制取優質AKD表面施膠劑迫在眉睫。本文采用陽離子苯乙烯丙烯酸酯共聚物為AKD乳化劑,探討了制備的新型AKD表面施膠劑的應用效果。
乳化劑的制備
將定量高分子陽離子分散劑A與水加入到帶有攪拌的三口瓶中,升溫到85℃保溫0.5h,然后加入稱量好的冰醋酸,將系統pH值調至3左右,然后依次加入苯乙烯、丙烯酸丁酯、丙烯酰胺、DADMAC,每種料的添加間隔5min,攪拌0.5h后加入定量的稀釋好的過硫酸銨,滴加時間以0.5h為宜,然后保持最低溫度85℃進行反應一定時間后,冷卻出料即為產品。
新型AKD表面施膠劑的制備
將稱量好的AKD蠟粉升溫到65℃熔融,緩慢加入升溫到70℃的乳化劑水溶液中,開動高速分散機至20000r/min,分散20min后加入穩定劑,冷卻降溫至30℃以下。將制得的AKD乳液放置12h后加入熟化劑和聚合氯化鋁,使其固含量達到38%即為最終產品。
通過實驗室實驗,確定采用環氧氯丙烷交聯陽離子聚丙烯酰胺的熟化劑效果較好;確定聚合氯化鋁的用量為產品總量的3%。
新型AKD表面施膠劑的中試應用
將新型AKD表面施膠劑在山東壽光蔡倫申興精細化工有限公司進行了中試,產品在莒縣板紙廠進行應用試驗。莒縣板紙廠的紙機為16只烘缸的圓網紙機,車速200m/min,幅寬3200mm,主要以國產廢紙為原料,成紙定量110g/m2,環壓強度達到A級要求。應用時表面淀粉的用量為60kg/t紙,硫酸鋁用量為3kg/t紙,淀粉糊化液的濃度為13%,表面施膠劑采用計量泵連續添加。
試驗結果表明,用新型AKD表面施膠劑代替原用的同類型表面施膠劑具有很大的優越性:當用量相同時,紙張的抗水性極強;慢慢降低用量至1kg/t紙時,成紙的抗水性還可以滿足要求,此時的用量僅為原來用量的1/3。為了生產質量達標,不再降低表面施膠劑的用量,為了操作上的方便,最終采用1.1kg/t紙新型表面施膠劑。原用表面施膠劑的價格為3800元/t,新型表面施膠劑的價格為8000元/t,采用新型表面施膠劑后表面施膠成本下降2.6元/t紙,每年即可為該廠節省8萬元,降低成本優勢比較明顯。
總之,新型AKD表面施膠劑采用高分子陽離子苯丙樹脂作為乳化劑,能夠制得固含量高達35%的AKD乳液,產品穩定性提高,并且無需加入殺菌劑,降低了運輸成本。將該AKD乳液與PEPI-CPAM型熟化劑以及聚合氯化鋁復配后制得新型表面施膠劑,經過實驗室驗證和紙廠中試試驗證明,該產品具有較高的性價比,年產量為3萬噸的紙廠應用時,表面施膠成本每年可以節約8萬元。
更多紙業行情,造紙印刷包裝求購信息,上紙引未來網。