故障分析
筆者經仔細檢查后發現,發生“爆線”故障的紙盒壓痕線處存在油漬,而糊盒機從輸紙部分直至收料部分并未發現異常,且模切后的紙盒壓痕線清晰可見,這表明模切壓力適當,模切質量合格。經測試,車間溫濕度同樣滿足生產要求,模切底板也沒有發生變形。
排除上述因素后,筆者認為引起“爆線”故障的原因可能是糊盒機調節不精確。對此,筆者對飛達進行了重新調節:首先調節飛達刀頭及其下方的壓紙滾輪,以避免歪張現象的發生;然后調節預折部分和本折部分壓紙皮帶的張緊程度及擋板位置,保證輸紙過程中不出現阻擋和壓力不均的現象;再調節各壓紙板操作手柄的位置,保證其壓紙力度一致。調節完畢后開機試印,“爆線”故障仍然存在。
故障排除
筆者由此斷定,此次“爆線”故障并非傳統故障,而是由與預折和本折操作無關的其他環節引起的。隨后,筆者通過點動輸紙,并隨機抽取紙盒盒片進行檢查后發現,“爆線”故障發生在壓實之后,因此可斷定,紙盒盒片經過“壓紙黃銅”部件時受到了過度擠壓,導致壓痕線被破壞。在生產過程中,“壓紙黃銅”部件用以壓住紙盒盒片,防止成型加工時紙盒盒片發生變形。但由于“壓紙黃銅”部件存在應力變化,往往容易導致“爆線”故障。
由于“壓紙黃銅”部件的壓力不可調,因此筆者將其移動到了遠離輸紙區域的位置,以保證紙盒盒片順利通過“壓紙黃銅”部件。最后開機試印,“爆線”故障得以徹底排除。
經驗總結
海德堡940自動糊盒機的機身較長,需要操作與調節的部分較多,在紙盒加工成型過程中,要求操作人員具有較高的設備調節和操作能力。當出現上述“爆線”故障時,操作人員可從以下幾個方面加以分析和判斷:(1)紙張是否過于干燥;(2)紙盒盒片的模切壓力是否過大;(3)收紙皮帶的張緊力是否過大;(4)“黃銅”部件是否壓到了紙盒盒片。